打赢“四大战役”建功国米乐m6官网内最大双轴双槽集热系统工程
栏目:米乐官网在线登录入口 发布时间:2023-12-18
 国内最大双轴双槽集热系统工程的施工内容为安装双轴双槽集热器49组,单组集热功率30千瓦,日照时间内可提供1470千瓦清洁热源。建成后,兴华区块转运站可高效利用巴彦当地太阳辐射资源,替代热电厂燃煤蒸汽,实现年利用太阳能450万千瓦时,实现年减排1850吨二氧化碳,较好践行了国家和中石油绿色低碳发展战略。  8月15日,国内最大双轴双槽集热系统在中国石油华北油田巴彦油田建成。这49组双轴双槽集热器

  国内最大双轴双槽集热系统工程的施工内容为安装双轴双槽集热器49组,单组集热功率30千瓦,日照时间内可提供1470千瓦清洁热源。建成后,兴华区块转运站可高效利用巴彦当地太阳辐射资源,替代热电厂燃煤蒸汽,实现年利用太阳能450万千瓦时,实现年减排1850吨二氧化碳,较好践行了国家和中石油绿色低碳发展战略。

  8月15日,国内最大双轴双槽集热系统在中国石油华北油田巴彦油田建成。这49组双轴双槽集热器,像一面面巨大镜子组成的船帆,整齐排列,逐日而生。

  电气仪表工程分公司作为该系统工程的建设者,恪守“高标准、严要求、创品牌”原则,为国家大计伟业,做出了应有的专业贡献,书写了浓墨重彩的一笔。回望建设之路,不乏艰辛、责任与荣光……

  国内最大双轴双槽集热系统工程是华北油田首个光热清洁能源项目,电仪分公司也是首次承建光热类新能源建设项目,面对首个、首次、新领域,分公司稳扎稳打,发扬首创精神,主动突破“入门”瓶颈。

  “刚开始的时候,真是个不小的难题,我们以前没接触过这种新型系统设备,对其结构功能、安装流程更是知之甚少,这种情况下只能‘自救’……”项目负责人周涛感慨地说。

  “图纸上没有光热系统的安装设计,经与设计方沟通,只能是我方与设备厂家联系,争取技术支持……”技术负责人赵中源介绍。

  本就是在新技术领域的首次涉足,又遇上施工核心的安装部分无法“按图施工”,可谓是起步就面临着两大困难。

  经与设备厂家联系,只获取了一份《安装手册》后,项目部就发起了学习攻坚。首先,由技术骨干马不停蹄地通篇学习研究,逐一现场对照实物反复琢磨、实操,拆分、绘制整体设备安装分部装配组件构成情况简图,形成全流程施工思路。并将组装分为钢结构和集热两大部分,包括主梁、集热管、横竖管组件、反射镜、电动推杆等八大方面40多项套组,详细列出组装施工的步骤指导。项目部以此为依据,对14名施工人员开展了安装施工的质量、安全、工艺标准等技术交底及专业技能培训,并考核上岗。为确保安装技术真正掌握、实操过关,他们预先制作了“安装样板”,在对样板自检、专检合格,报监理、业主验收合格达到设计、规范标准,全面确认稳妥后,再按照样板展开正式大面积的安装施工。

  只4天时间,通过一系列“预演”安装,作业人员均已掌握施工技术要领,各分组作业能够流畅进行。

  在此过程中,他们出主意、想办法,让陌生复杂的施工变得简单化,让“高深冷门”的技术变得“平民化”,让后续安装工效提高了近一倍,扭转了施工被动,打开了安装局面,极大鼓舞了参建员工的斗志和士气。

  作为光热清洁能源领域的“开篇”工程,其重要意义不言而喻,相应的质量安全新问题新难点,也是事关“命门”的挑战……

  玻璃管、反射镜等易碎组件的质量保护;大批量集热器组件安装的质量控制;多项错综复杂PLC、DCS的数据上传,及自动控制系统准确动作的质量控制;单体成品要害吊装风险控制等,都是没有以往经验可借鉴的关键新难点。

  对此,他们从产品性能入手,找准“要害”,抓住关键,对应完备优化专项施工技措,加大工序督检力度,摸清现场“底数”,做到心中有数,下真功、用实劲、做足功课,拿下了一个个“质量安全攻坚战”……

  集热部分的玻璃管、反射镜易碎组件安装施工,就如同捧“瓷娃娃”般,轻拿轻放,避免磕碰,做好稳固支撑,并用密目网苫盖对镜面进行软防护,吊装时吊点不使用常规U型环方法等,做好了防止造成损坏的周全质量保障措施。与此同时,注重现场反射镜正确方向摆放,减少反射光聚集,要求安装人员不得随意靠近堆放区,确保无火灾、灼伤事项发生。

  49组集热器,每一组都含有上百个组件,6类规格600多套螺栓,安装过程相当繁琐。项目部采取流水作业模式,让下道工序检查上道工序的施工质量,对错误点做好标记,便于上道工序人员依此完成整改,并在吊装前对全部工序“通盘”检查,避免出现质量纰漏,确保安全无误。

  对近10米高的集热器实行地面组装施工法,架设多个临时支撑,确保了组装过程中集热设备的稳固,无失稳,避免组装件坍塌事件的发生。吊装时,搭设高6米的脚手架作业,采取溜绳牵引吊装法,实现单体成品吊装无一损伤。对集热器控制组件骨架的平整度施工,全部采用水准仪及千斤顶进行调平找正,保证了整体质量达标。

  涉及与集热器配套的配电箱、计量设备、执行机构、机柜等200余条电缆接线施工,在对每一个接线端子号核对无误后,还要对每根线芯进行校验,正确后方进行正式接线,力保了自控系统调试的一次对通正确率……

  “不论从细节、还是整体大面上看,无不体现了施工的好品质和高水平。”基于这一项项细致、有效的质量安全控制措施的落实,他们获得了业主的赞誉,实现了工程验收一次合格,为继续在新领域施工“站住脚”积攒了“资本”。

  兵来将挡,水来土掩,见招拆招。在遇到各种困难时,他们依然保持着一份从容沉稳的底气,这一“口头禅”正是他们充满施工韧劲和智慧魅力所在。

  在仪表设备安装接线中,出现了仪表设备安装进线口与电缆线径不匹配问题。如果更换电缆,会造成大量电缆材料白白浪费,而且重新订货的周期长,重新开挖、抽出、更换电缆的返工难度及工作量极大,会大大影响米乐m6官网整体工期进度。

  对此,业主及设计不禁犯了难,心急如焚。见此情况,项目参建员工顾全大局,急业主所急,不等不靠,积极作为。考虑到既然原有设计设备与电缆都是满足工艺标准技术要求的,那么就可以选择不更换电缆的办法。于是,经过对现场不同仪表设备接线端口的比对、测量、核查,全面梳理掌握情况后,拿出了解决方案。即:用电动阀安装接线,去掉电缆外皮和铠装层,用热缩管在电缆内、外护层间进行过渡引出接线;流量计、温度表等则采取在设备外部加装防水盒、接线端子米乐m6官网盒,实现过渡连接的不同对应性。

  此方案不仅被设计及业主采纳,还获得了表扬和认可。得益于他们的勤动脑、善思考,既避免了约7000米电缆材料的浪费,节省了材料购置费4万余元,又保障了工期节点目标的顺利推进。

  庞大的集热器组装量是施工面临的一个突出问题。如何高效率保质保量完成任务?他们开动了脑筋,争取“巧干”。项目部将人员按照安装方向不同分成2个大组,每个大组又划分为预制、安装、紧固螺栓3个小组分工序流水作业,营造出了对比激励、明晰责任的施工氛围。同时,加大单体组件配套衔接的“精深化”预制,大幅减少了现场组对的时间消耗,参建员工通过集中从事固定分类工序的施工,让熟练程度及技能水平加倍提升,呈现出从“步履蹒跚”到“健步如飞”式的突飞猛进。类似这般,巧思妙解的做法还有很多,似乎形成了一种施工风气,不断亮剑出彩……

  在此助力下,他们创出了1天完成16组集热器吊装,仅20天实现整体安装完工的好成绩。

  “这个活干下来,无论技术还是施工方面,真是收获满满,学到了新技术,锻炼了队伍,实现了突破,后续再承建此类项目,那便是得心应手……”确实如周涛所言,该工程的承建,使公司掌握了处于国内领先水平的太阳能光热利用领域创新技术,成功进入了能源建设新领域,锻炼培养出了一批具备专业技术的施工力量,为后续市场开发打下良好基础。